1、存在的问题
原机采用双条筛条架,由于中间的半副筛条架直接承受着转子与石灰石的冲击,致使磨损较大,而两侧的筛条架则磨损较少。中间半副筛条架过度磨损后(见图1),筛条安装不牢固,经常出现松动、脱落,造成维修工作量大。更主要的是,中间筛条架相当于约有14%的出料面积被堵,破碎后合格的石灰石在此处不能正常出料,部分石灰石在破碎机内循环重复破碎,导致破碎效率低,台时产量不高。
2、改造措施
去掉中间半副筛条架,把原来的双条筛条架改为单条筛条架,筛条由原来的2根改为1根整筛条。筛条材质不变,但在筛条中间整体铸造加强筋,以增加筛条强度。改造后筛条距锤头回转圆周距离未变。
3、改造效果
由于去掉中间半副筛条架,合格石灰煤炭粉碎机石通过筛条的面积增大14%左右,提高了破碎机的破碎效率,台产提高到65~75t/h。石灰石电耗由以前的2.4kWh/t降为2.0kWh/t。
原来每副锤头只能碎石1.5万t,改造后由于台时产量的提高,碎石2.5万t才需要换1副锤头。给料机,破石机生产厂家,破碎机生产厂家
筛条架及筛条使用寿命比技改前延长了半年。
由于原来中间筛条架很容易磨损,经常要补焊,维修工作量大而影响生产。改造后消除这一难题,每月可节约2包不锈钢焊条。
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